
处理炼锑砷碱渣的新工艺
金哲男1 蒋开喜2 魏绪钧1 贺家齐1
(
1 东北大学 沈阳 110006
) (
2 北京矿冶研究总院 北京 100044
)
摘 要 本文寻求了处理炼锑砷碱渣的热水浸出-氧化钙沉砷-硫酸溶砷-还原-冷却结
晶的半封闭式工艺流程,不仅没有排放废渣和废水,而且还从砷碱渣中回收了含锑55%以上的二
次锑精矿和纯度很高的As2O
3
以及可供发愤的近义词 工业生产用的纯碱和石膏(含砷<012%
)。该工艺具有投
资少、金属分离好、无污染及工业上易于实现等特点,是目前为止对炼锑砷碱渣的最有效的处理方
法。
关键词 炼锑砷碱渣 砒霜 烧碱 石膏
1 前言
我国的锑矿大都含有砷,其中砷多呈砷
黄铁矿形态存在。熔炼这种含砷锑矿时,全
部砷都氧化挥发,并在还原熔炉中进入粗锑。
工业上利用砷和锑高价氧化物的生成自由焓
值有很大差别的特点,采用碱性精炼法使砷
优先氧化除去,最终得到含砷达到标准的锑
和含砷5%~10%的碱性渣〔1〕。对于这种含
砷渣如果不及时处理,不仅严重污染环境,而
且浪费其中的宝贵资源。目前,国内已有了
处理这种砷碱渣的报导〔2〕,他们采用了球磨
-浸出-碳酸化除锑-真空过滤-蒸发浓缩
-冷却结晶工艺,从砷碱渣中回收了二次锑
精矿及晶体砷酸钠混合盐。这一工艺虽然回
收了其中的锑,但对砷酸钠混合盐没有进行
进一步的处理,而只作为玻璃澄清剂使用,使
砷酸钠混合盐中含量丰富的碱没有充分回收
利用,而且砷酸钠混合盐只能作为玻璃澄清
剂出售,销路单一,市场前景不明朗。
为此,本文从砷碱渣的特点出发,确定
了回收二次锑精矿的同时砷以很有市场潜力
的三氧化二砷的形态回收,并回收大量肉夹馍的来历 可供
工业生产用烧碱和石膏的新工艺流程及最佳
工艺条件。不仅解决了锑冶炼中的砷害问
题,而且整个系统处于封闭状态,没有排放
任何废水、废渣,真正达到了变“废”为“宝”
的目的。
2 试验
211 试验原料 来自某厂锑精炼工段,其主
要成分见表1。
表1 原料主要成分
成分AsSb游离碱
含量,%81782717315~30
物相组成Na
3
AsO
4
为主Na
2
SbO
3
为主Na
2
CO
3
为主
从表1中可以看出,物料中除了锑之外,
还含有大量的砷和碱,很有回收价值。
212 工艺流程 我们从原料的特点出发,确
定了如图1所示的工艺流程。从图中可以看
到,此工艺流程不仅没有产生废水、废渣,而
且还得到了可供工业用的4种副产品。如果
找到一个比较合理的工艺条件,其经济、环境
效益及社会效益是可观的。
金哲男 东北大学材料与冶金学院,博士生,讲师。
・11・
图1 处理砷碱渣工艺流程图
3 试验结果及讨论
311 浸出试验 基本条件为:浸出温度50
~55℃;浸出时间40min;液固比L/S=5ml/
g。试验结果如表2所示。
从浸出结果来看,98%以上的砷进入浸
出液中,而96%以上的锑进入浸出渣中。表
2中试验JS-1的浸出效果最好,这是因为
事先已把物料磨至-011mm以下。而试验
JS-2中使用的物料粗细兼有,浸出效果稍
差。热水浸出不仅很好地解决了砷锑分离,
而且得到了含砷很低、品位很高的二次锑精
矿及含碱较高的浸出液。
312 沉砷试验 为了回收浸出液中的大量
碱,有必要对浸出液进行沉砷处理。目前,工
业上大都采用钙盐或铁盐来沉砷,因为这两
种盐不仅沉砷效果好,而且能够得到比较稳
定的砷酸盐〔3~8〕。虽然铁盐和钙盐都有很好
的沉砷效果,但其中铁盐只有在酸性条件下,
才能发挥其优势,而钙盐在碱性条件下就能
达到最佳沉砷效果,而且得到的砷酸钙在一
定的酸性条件下几乎全部溶解,还可以进一
步处理提砷。本试验中利用钙盐的这些特
点,得到了砷酸钙沉淀及碱性很高的沉砷后
液。下面是西村等提出的沉砷过程的反应方
程式〔6〕:
表2 浸出试验结果
试验号原料(
g
)
浸出液(
g/L
)浸出渣(
%
)渣计浸出率(
%
)
AsSbAsSbAsSb
JS-11890141
JS-223273174
11160
4
3-+2OH-
=Ca
3
(
AsO
4
)
21Ca
(
OH
)2
pH=0188-2log[Ca2+]
-log[AsO
4
3-]
12168
4
3-
=Ca
3
(
AsO
4
)
21Ca
(
OH
)2
+2OH-
pH=24146+2log[CaOH+]
+log[AsO
4
3-]
31211 探索性试验 基本条件为:每次使用
浸出液100ml;试验温度室温;反应时间1h。
试验结果如下:
・21・
试验号
钙砷当
量比
滤液含As
(
g/L
)
滤渣含As
(
%
)
渣计浸出率
(
%
)
CS-11∶24
CS-22∶11111
从以上结果可以看到,直接加入氧化钙
的沉砷效果很差。这可能是因为大部分的氧
化钙颗粒没有反应而直接进入渣或者反应温
度等条件不合适。因此,我们考察了添加石
灰乳和改变温度对沉砷效果的影响。其试验
结果如表3所示。(每次浸出液用量为
500ml
)。
表3 添加石灰乳对沉砷率的影响
试验号
钙砷当
量比
温度
℃
滤液含As
(
g/l
)
滤渣含As
(
%
)
渣汁沉砷率
(
%
)
CS-31158:20126
CS-41185:24145
CS-52111:22187
CS-62138:125815
CS-71185:18506
从表3可见,25℃下改用石灰乳并没有
带来明显的沉砷效果,而且钙砷当量比的影
响也甚微。而提高温度却显著提高了沉砷
率。因此,下面重点考察了温度和氧化钙的
加入量等试验条件的影响。
31212 温度对沉砷率的影响 基本条件为:
每次用浸出液500ml;试验时间1h;钙砷当量
比为1185∶1,试验结果如图2所示。
图2 温度对沉砷率的影响
从试验结果可见,到70℃为止沉砷率没有发
生明显变化,但温度达到85℃时,沉砷率已
超过95%。由此看来,沉砷的最佳温度为
85℃左右。
31213 氧化钙加入量对沉砷率的影响 每
次用浸出液500ml;试验温度85℃;试验时
间1h,试验结果如图3所示。从试验结果可
图3 氧化钙加入量对沉砷率的影响
见,当钙砷当量比小于118时,随着当量比的
增加沉砷率有了显著提高,超过118时沉砷
率就达到95%,并且没有明显的变化。工业
上为了减少成本(减少氧化钙及后续工序的
硫酸用量)
,尽量采用低的钙砷比。因此,选
用118~119的钙砷当量比比较合适。从以
上的试验结果中可以确定沉砷的最佳工艺条
件为:
(
1
)钙砷当量比:118~119;
(
2
)浸出温度:85℃;
(
3
)浸出时间:1小时。
313 溶砷试验 通过上面的沉砷试验,我们
得到了含砷较高(
15%~16%
)的砷钙渣。目
前,工业上对砷钙渣的处理大都采用高温固
化废弃或作为玻璃澄清剂使用,因为这些砷
钙渣中还含有很多其它杂质。而本试验得到
的砷钙渣中除了含有砷酸钙、碳酸钙之外,其
它杂质含量很少,因此,有必要提取其中的
砷。本试验用硫酸溶解砷钙渣,使砷几乎全
部进入砷酸溶液,而钙以含砷很低的石膏形
式回收,返回工业中使用。其溶砷反应方程
式如下:
Ca
3
(
AsO
4
)
21Ca
(
OH
)2
+4H
2
SO
4
=4CaSO
4
+2H
3
AsO
4
+2H
2
O
31311 硫酸浓度对溶砷率的影响 首先通
・31・
过探索性试验确定了溶砷的最佳液固比(
315
~4∶1
)、溶砷时间(
015h
)和溶砷温度(
85℃)。
试验结果如图4所示。
图4 硫酸浓度对溶砷率的影响
由图4可见,当H
2
SO
4
/CaO比为112
时,溶砷率已能达到游戏英文名 97%以上,而再增加硫
酸浓度,溶砷率反而有所下降。因此选择
112比较合适。降记号
31312 二次溶砷试验 为了进一步降低石
膏中的含砷量,用硫酸溶液溶解一次溶砷得
到的粗石膏。其基本试验条件为:试验温度
85℃,试验时间015h。试样为一次溶砷得到
的滤渣。试验过程中要注意的是,过滤以后
要把滤渣进行充分洗涤,使附在上面的砷和
酸全部进入洗水中。这样能够得到含砷和
SO
4
2-很低的精石膏。试验结果如表4所
示大三学期总结 。
表4 二次溶砷试验结果
试验号
试样含砷
(
%
)
液固
比
滤液含As
(
g/L
)
滤渣含As
(
%
)
渣计溶砷
率(
%
)
YRS-10护士节 1232:143
YRS-201472:14
从试验结果可见,通过二次溶砷,能够把
石膏中的砷脱到012%或甚至011%以下。
314 还原、冷却结晶试验 溶砷试验得到的
砷酸溶液中砷大部分以五价砷的形态存在。
为了回收白砷,要把溶液中的五价砷还原为
三价砷。工业中采用SO
2
气体(
>5%
)来还
原砷酸溶液,本试验筷子的正确拿法 分别采用Na
2
SO
3
和SO
2
作还原剂,还原后液浓缩后再进行冷却结晶。
这一工艺在工业上已经比较成熟。试验基本
条件为:还原温度75℃;还原时间1h;
Na
2
SO
3
∶As=112∶1;SO
2
浓度80%左右。试
验得到了纯度达到95%以上的粗三氧化二
砷,结晶后液返回溶砷工段或还原工段。
4 结论
(
1
)通过热水浸出,使96%以上的锑进
入浸出渣,97%以上的砷进入浸出液中,很好
地实现了砷和锑的分离。
(
2
)浸出液沉砷采用石灰乳沉砷法,当钙
砷当量比超过1185、试验温度为85℃时,沉
砷率达到95%以上。用石灰乳沉砷后不仅
可以对得到的砷钙渣进一步处理提砷,而且
还有利于砷碱渣中碱的回收。
(
3
)砷钙渣用硫酸溶液溶解时,当
H
2
SO
4
/CaO比为112、试验温度为85℃时,
溶砷率已达到了98%以上。试验得到了含
砷很高的砷酸溶液和粗石膏,粗石膏经过二
次溶砷得到了含砷小于012%的精石膏。
(
4
)最后,通过还原、冷却结晶试验,得到
了纯度达到95%以上的粗三氧化二砷。
(
5
)从以上结果中可以看出,图1所示的
处理砷碱渣的工艺流程是可行的,而且是到
目前为止处理砷碱渣的最有效的方法。这一
方法成本低、工艺容易实现,不仅能够彻底消
除砷碱渣带来的环境污染问题,而且还能够
取得一定的经济效益。
参考文献
1 赵天从 著1 锑1冶金工业出版社,1987,12
2 杜 启 等1 湖南冶金,1982,2
3 西村忠久 等1东北大学选矿制炼研究所,1978,1
4 野口文男 等1日本矿业会志,1980,9
5 西村华为壁纸 忠久 等1日本矿业会志,1984,11
6 西村忠久 等1日本矿业会志,1984,12
7 WangQiankunandDemopoulosGP,ICHM′98
ProceedingsoftheThirdInternationalConference
onHydrometallurgyKunming,China,Nov13-5,
1998
8 刘静安1云南冶金,1991,1
・41・
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