梅钢1780产线主电机励磁铜排问题分析与启示

更新时间:2023-05-27 15:09:44 阅读: 评论:0

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梅钢1780产线主电机励磁铜排问题分析与启示
2023年5月27日发(作者:掉发严重是什么原因)

54

"

科技

2020

年第

3

梅钢

1780

产线主电机励磁铜排问题分析与启示

曹平

梅山钢铁公司热

南京

210039

)

近两年来梅钢

1780

产线主电机励磁铜排

烧损

多次断裂

及母排

主电机设备

轧大

生产中关键核心设备

因备

用高问题

一般

机申报备件

轴瓦

碳刷等

单体设备

报备品

因此容不得隐患和风险,

一旦设备故障损坏,必然造

的设备停

机以及巨大的

损失

1780

电机

一个典型重大的设备隐患

大多

及时和

一定的管控措施

隐患逐步消除

才有

设备的

顺行

1422

电机改造

曾出现过一些安装

设计及制造质量管控上的问题

下面

详细

介绍

供同行参

和绝类似问题的

次发生

1

励磁铜排损坏情况

1.1

第一生故障

2017

3

13

现场点检

精轧地

电气室

7#

有异味

检查电缆巷

大检查

发现

F7

主电机安装底座区域异味较重

跟踪检查

F7

主电机冷却风机

电机定子绕组温度

电机

冷却水流量

冷却

电机绕组加

油膜轴承座

主电机运行电流

电压

速度

等关键参数均未见异常

打开

F7

主电机观察

检查发现

进入

F7

主电机定子内部

F7

主电

磁极

钢排直

弯部位被烧断

1

1.2

2019

4

12

日停机检修

作业区安装

6

个月周期对

F6

主电机内部定

转子进行停机点

磁极

排直

弯处有明显的烧损

打开

排已开

见图

2

o

1

F7

铜排受损图片

2

F6

铜排受损图片

1.3

检修维

2

起故

设备室组织电

及设备部多次召开专题

精轧所有主电机励磁铜排折弯

行拆检加

o

利用

10

多次日常维修

行了加

2

起母排

熔损开裂

1

起熔损

10

月大定修

期间对剩下的所有折弯

F1F2

F3

F4

F5

有多处连接母排包扎云母

见图

3

o

3

包扎云母过热发黑图片

2

铜排加固方法

1

剥除碳化的绑带和云母带

检查铜排与

梅钢

1780

产线主电机励磁铜排问题分析与启示

55

点和铜排与软排钏钉处有

o

用电

和金相砂纸

磁母排打磨抛光

准备

见图

4

步骤

1

施工图片

2

%

电机定子及

排用

防护

45%

见图

5

°

5

步骤

2

3

%

用绝缘云

带重新包裹

再用

带缠绕

涂多层绝缘

并用环

6

°

6

步骤

3

施工图片

3

原因诊断分析

1

次出现

F7

主电机故障后

就立即联系

电机厂家进行

7

°

故障原因"

会议分析认为

門主电机转子磁极连接钢排饶坏的原因为金属疲劳

造成金属疲劳的可能原因有

1-

磁极连接铜排直角弯部分存在制造缺陷

2

•连接铜排绑扎带松动后,电机转子转动过程中

铜排产生振动

3.

电机转子在旋转过程中

受到磁场电磁和离心力的共同作用

FT

主电机相比

其他主电机转速最高

电机旅转过程中转子磁极及连接铜排受到的离心力也最

7

F7

主电机故障分析纪要截图

2

次出现

F6

主电机故障后

同样第一时

间联系电机厂家进行故

°

8

同时

R1R2

进行检

抽检情况见

°

9

发现主

2017

F7

的情况较为

严重

当时汇同电机厂家分析原因如下

1.

磁极连接铜排直角弯部分存在制造缺陷

2

.

接铜排松动后

绑扎带

机转子转动过程中

铜排产生振动

3.

电机

转子在旋转过程中

受到磁场电磁力和离心力的共同作用

F7

主电机相比其

他主电机转速

最高,电机旋

转过程

中转子磁极及连接铜

排受到的离心力也最大

据此

我们认为可排除原因

2

最终的原因只能是原因

3,

1

(磁

极睡铜排直角弯部分存在制适缺陷儿

8

F6

主电机故障分析纪要截图

不同点是结构形式与精轧主电机有所区别

弯角度大于

90

与两次分析会的结论吻合

9

R1R2

铜排抽查图片

4

改进

实措施

1

%

精轧

7

台主电机负荷侧

42

处铜排折弯

处已加

°

2

%

电机

检查标准

,

周期从

1

6

个月

11

电机已按照周期

排程检查到位

3

%

已将精轧

F1

F

主电机观察人孔改成观

察门

°

便于点检员进入电机内部检查

见图

10

10

主电机人工改造图片

4

%

已联系电机厂家对电机铜排

量进

行核算

铜排

生产

回复情况见

11

°

K

从设计技术参数上刈

t

各技术规格要求

符合梅钢热轧

1780

调速同步电机的合同技术协议内

特别对

L

型紫铜排

f

血载流量进行了复核彳

1.280.337

ISZ19T1110065-069

TD2BS8000-6

1.2B0.

338

TO2BS7500-6

电法

U)556

(»)

I^Z19T11100T5-076

2.5X71

額定血寅电厦

城■個软域松

(A)

(»>

528

mtwtM

u

X13

)

+X71

2

強线审權做菠豎小于

1.96

1.

Mt

拙報格

(»>

4X71

费践竭排赠浚■:

a/u~2)

按接戏谒排裁格选用合理

96<3.

13

小于线■魏法

1.86

11

电机厂家电机铜排载流量核算报告截图

56

"

科技

2020

年第

3

5

1422

产线主电机问题情况

1422

电机改造

将原来

的直流电机更新成同步电机

利用原有电机基

底座

施程

多次严重的责

性过错

下面列关键的

4

题介

供相关单位参

1

%

F6

电机底座尺寸出错:检查发现电机厂

家现场测绘时仅测量了

,

F3

F5

电机的数据

误认为

F6

F5

电机尺寸相同

不规范

未严按

绘所有电机数据

台电机底座,

1

12a

2

%

F3

转子负荷侧轴头长度尺寸与现场不

12a

新制电机底座图片

12c

励磁引出

线

未固定图片

6

结论

上述问题与隐患的起因大多

性工作

不到位

不严谨造成的

主电机设备中

的关键

,

大家时刻关注的重大重点

设备

不能能存

多或

何闪失

不能接受

的故

产电机的设计制造生产能力已有质

和进步

但上

多基础工

的缺失

绘不

符:检查

家曾

这台电机备件

按照

20

年存档图纸

题:设计不规范

改造

关键

行全面测绘复核

电机

重新加工轴头

见图

12b

3

%

F3F4

电机励磁引出线穿孔处未固定:施

电机励磁引

穿

未固定

见图

12c

长期运行后电缆会破皮对

路,是一起重大设备隐患

不规范

检不到位

4

%

F3

F5

轴承座底座及

F4

安装螺栓孔

位置不符:检查发现电机厂家测绘数据不准确

绘方法不

轴承

开孔

见图

12d

o

12b

返厂加工图片

12d轴承座现场开孔扩孔图片

规范

方法不

制造不严谨

质量把关不严

等问题

具有非常大的杀伤力

小的

改造成不

的人力和成本

大的可能

重大设备故

产生

的非计

大量的

损失和

影响

的类似问题

行的严格管理

的良方

和共勉

关注细节

更好设备

运行

人际交流-端午节手抄报

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